安全信息
近日,大佛寺矿精密部署、统筹组织,安全高效完成4煤西部胶带大巷一部带式输送机660米皮带更换、主斜井带式输送机200米皮带更换及101带式输送机机尾溜煤斗加固三项检修任务,有力保障了矿井主运输系统安全高效运行。

统筹布局聚合力 三路并进破难题
面对检修任务时间紧、交叉重叠、作业点分散等严峻挑战,大佛寺矿召开专题推进会,立足实际,科学部署、统筹安排,确立了“一任务一专项方案、一环节一精准管控”的总体工作方针。通过精准划分作业区域、优化配置人员与物资、设立跨项目专职协调岗等举措,从源头规避多任务并行冲突,确保各项工作衔接顺畅、高效推进。同时,机电、安全等多部门紧密联动,构建起“上下贯通、左右协同、全员参与”的“一盘棋”作战格局,实时解决任务衔接中的堵点、难点问题,为三项检修任务同步开展筑牢坚实基础。

技术创新强支撑 质安双控筑防线
“主斜井施工段14°的坡度,作业难度大、风险高,必须把安全管控贯穿全程!”该矿深入研判陡坡段皮带倾斜受力特性,量身定制主斜井ST/S3150型皮带更换施工方案,通过延长硫化时间、增加贴合层数等工艺优化,大幅提升皮带接头的可靠性与稳定性。同时,矿领导班子靠前指挥、现场协调,及时协调解决作业过程中的各类问题,并布设多重安全防护设施,安排专人实时监控制动系统状态,为陡坡段皮带更换筑牢了“安全堤坝”。
针对101带式输送机机尾溜煤斗开裂变形问题,该矿制定“焊接加固+钢板补强”组合方案,严格执行“先断电、再施工”规定,划定全封闭作业区域,杜绝无关人员进入。同时建立“班班验收、层层把关”的质量管控机制,每道工序完成后均由技术人员现场验收,确保加固质量达标,彻底消除设备结构安全隐患。
在4煤西部胶带大巷一部660米ST/S3500型皮带更换作业中,该矿紧紧围绕“接头强度达标”与“现场作业安全”两大目标,创新采用三阶搭接工艺,通过多层硫化处理提升皮带接头的抗拉性能,有效解决了传统工艺下接头易断裂的难题。作业过程中,皮带队严格执行安全技术措施,实行“班前专项培训+现场专人监护”双保障机制,合理规划作业缓冲区与人员通行路线,高质量完成了皮带更换任务,实现安全与质量双丰收。
目前,该矿主运输系统三项检修任务已圆满完成,系统性解决了多项安全隐患,显著提升了矿井主运输系统的运行可靠性与效率,同时为今后开展集约化检修、多任务协同作战积累了宝贵经验。下一步,大佛寺矿将持续优化作业模式、创新技术工艺,不断提升设备运维水平,为矿井安全高效生产提供更有力的保障。(郭江涛)
编辑:达文娟


