企业文化
在文家坡发电公司的钢铁丛林中,世界首台超超临界CFB“双示范”锅炉犹如顶天立地的巨人,承载着行业技术革新的重任。然而,这头“钢铁巨兽”运行时,29MPa的高压与直逼623℃的高温,只有新型高合金耐热钢才能与之抗衡。但传统的焊接工艺却如同一座难以逾越的大山,牢牢卡住了工程建设的咽喉。
每一道焊口的衔接,都需无比精密,在闷热的组装现场,工人必须化身“人肉校准仪”,15分钟全神贯注地微调焊口。稍有不慎,气孔、夹渣这些“隐形杀手”便会乘虚而入,威胁锅炉的稳定运行。机组平稳运行与成本控制的双重压力,如同乌云般沉甸甸地压在每个人心头,大家都在等待着破局的曙光。
“咱们不能再这样耗下去了,必须破局!”设备维护部的老张一拍桌子,眼神中满是坚定。他大手一挥,带着技术小组一头扎进废料堆。生锈的钢板、弯折的角钢,在旁人眼中是一文不值的废品,可在他们眼里,却是蕴含无限可能的“宝藏”。整整三天,废料堆旁的灯光彻夜长明,图纸改了又改,试验做了一轮又一轮,失败的阴影笼罩着大家,但没人愿意放弃。终于,在切割机的火花与电焊机的轰鸣中,两块50mm宽的废旧钢板“涅槃重生”,变成了贴合管道的半圆“铠甲”。
当这套自制的“管道对接固定夹具”首次亮相施工现场,瞬间吸引了所有人的目光。以往需要“十八般武艺”、耗费大量精力的对口工作,如今只需轻轻转动调节螺栓,两侧管道便能严丝合缝。令人振奋的是,焊口调整时间从15分钟锐减至8分钟,效率提升近一倍!质检员看着平整光滑的加工焊缝,激动得声音都在颤抖:“困扰咱们这么久的气孔、夹渣问题,终于被解决了!”
此项创新不仅让工人彻底告别了弯腰驼背、反复校准焊缝的苦日子,更在成本与效率的战场上打了一场漂亮的胜仗。每年节省的数十万元人工成本,实实在在地装进了公司的“钱袋子”,锅炉的稳定性也大幅提升,运行更加平稳可靠。这个由废旧钢板“华丽变身”的夹具,成了文家坡发电公司降本增效实践中最生动的注脚。
降本增效的密码,从来都藏在日常工作的巧思里。那些看似无用的废料,经过智慧的雕琢、创新的打磨,就能变成撬动工程进度的“神奇杠杆”。未来,文家坡发电公司将持续突破常规、勇于尝试,用智慧书写降本增效的崭新篇章。(王正正 田名则)
编辑:达文娟